早期的潤滑油糠醛精制過程以往多采用轉盤萃取塔,它具有通量大、操作穩定等優點,但也存在不少問題:轉盤塔內分散相(油相)夾帶量大,乳化、軸向返混嚴重,致使液泛提前,處理能力下降;分散相液滴過小,分散-凝并作用小,滴內循環受限制,傳質表面更新慢;若為降低軸向混合而將轉盤轉速調至過低,形成“轉與不轉”一樣,即轉盤塔實際只相當于板環塔。中國石化茂名分公司(以下簡稱茂石化)重質糠醛精制裝置于1978年6月建成投產,采用先精制后脫蠟流程以大慶減三、四和輕脫油為原料。定環間水平放置的轉盤轉動后,帶動連續相產生強烈的旋渦,同時將分散相破碎,達到增加傳質面積的目的。轉速增加,則有利于分散液滴,同時加劇渦流,導致兩相夾帶上升,使操作不穩定,嚴重時可引起液泛。
改造后的抽提塔頂糠醛夾帶量從改造前18降低到13左右,抽提塔的界面保持穩定和清晰,而改造前在生產處于滿負荷生產時,界面附近油滴和糠醛顆粒翻滾現象嚴重,界面因此模糊難辨,精制液含醛嚴重,數值隨原料及處理量波動較大。精制油中理想組分即飽和烴的含量增加,而非理想組分芳香烴和膠質含量下降,精制油的質量提高,同時收率增加,取得良好的經濟效益。
作者:佚名 來源:中國潤滑油網